1 铁路洗涤废水的特点
由于目前尚无比较全面的洗涤废水水质资料,故委托北京、天津、沈阳等地的卫生防疫站或环境监测站对当地的洗涤废水进行了水质检验,其水质情况见表1。
调查中可见,由于员工未严格按操作规范、制度作业,有时仅凭经验掌握投加的洗涤剂用量,因而造成水质指标波动范围较大。
检测项目 |
pH值 |
SS |
CODCr |
BOD5 |
LAS |
油 |
总磷 |
可溶总磷(mg/L) |
范围 |
8.5~12.51 |
15~496 |
37.2~520 |
13.09~177 |
1.99~78.9 |
2.6~51 |
0.3~7.9 |
0.19~5.2 |
平均值 |
|
141.6 |
307.8 |
90.8 |
33.7 |
22.2 |
2.44 |
0.94 |
2 工艺的选择
① 生化加物化处理流程:
鉴于上述几方面原因,拟定采用物化处理法,并进行小型试验进一步加以论证。
3 比较试验
以天津站客运段洗涤工厂的洗涤废水作为试验原水。
采用的洗涤剂为:玉洁牌洗衣粉、洗特灵、火碱。
经天津铁路卫生防疫站检测,原水水质指标见表2。
表2 天津站客运段洗涤废水水质检测表
检测项目 |
pH值 |
SS |
BOD5 |
COD |
油 |
LAS |
总磷 |
色度 |
水质浓度 |
11.64 |
197 |
91.7 |
397 |
30 |
48.71 |
0.25 |
5 |
3.2 试验内容
废水处理中最常用的混凝剂有碱式氯化铝和硫酸铝。碱式氯化铝的pH值适应范围较广,对温度的适应性强,反应时间短,净化效率高,出水浊度和色度低,耗药量少。根据天津市外贸地毯厂的经验,一般碱式氯化铝的投加量为硫酸铝的1/3,虽然碱式氯化铝的价格高,但由于药耗少,故总的成本降低了。
小试取等量原水,分别投加等量的碱式氯化铝及硫酸铝,搅拌后静沉,经观察及检验处理后水质得出结论,碱式氯化铝比硫酸铝处理效果好,絮凝体密实,沉降速度快。故选定碱式氯化铝继续进行下一步的混凝沉淀、过滤及气浮、过滤试验:
① 碱式氯化铝(Al2O3含量为27%~29%)投加量分别为50、100、150、200 mg/L。
② 混凝沉淀时间为1 h,气浮时间为20 min。气浮为静态气浮(不进水,不出水),气浮池尺寸为500 mm×200 mm×400 mm。
③ 过滤用砂为石英砂,粒径为0.5~1.2 mm,质量体积为2.65 g/cm3,置于直径为50 mm的玻璃过滤管中,石英砂层高为600 mm,过滤水头为100 mm。经测定,滤速为9 m/h。
3.3 试验结果
不同投药量下,废水分别经混凝沉淀、气浮、过滤处理后,各项水质指标及去除率详见表3(混凝剂为碱式氯化铝)。
表3 处理后水质
处理方法 |
投药量 |
COD |
SS |
油 |
LAS |
总磷 |
||||||
水质 |
去除率 |
水质 |
去除率 |
水质 |
去除率 |
水质 |
去除率 |
水质 |
去除率 |
|||
Ⅰ |
原水 |
|
397 |
|
194 |
|
30 |
|
48.71 |
|
0.25 |
56.0 |
Ⅱ |
混凝沉淀 |
50 |
362.4 |
8.7 |
118 |
39.2 |
3.5 |
88.3 |
35.7 |
26.7 |
0.11 |
74.4 |
100 |
300 |
24.4 |
93 |
52.1 |
3.1 |
89.7 |
26.86 |
44.9 |
0.064 |
88.8 |
||
150 |
217.2 |
45.3 |
44 |
77.3 |
1.2 |
96.0 |
17.8 |
63.5 |
0.028 |
90.4 |
||
200 |
186.4 |
53.1 |
60 |
69.1 |
2.8 |
90.7 |
31.5 |
|
0.024 |
91.6 |
||
沉淀后过滤 |
150 |
219 |
44.8 |
40 |
79.4 |
0.6 |
98.0 |
18.8 |
61.4 |
0.021 |
91.36 |
|
200 |
172.2 |
56.6 |
6.0 |
96.6 |
0.4 |
98.7 |
17.8 |
63.5 |
0.021 |
65.0 |
||
Ⅲ |
气浮 |
50 |
318 |
19.9 |
|
|
5.1 |
83.0 |
35.8 |
27.0 |
0.087 |
65.0 |
100 |
184.4 |
54.0 |
31 |
84.0 |
4.8 |
84.0 |
13.3 |
73.0 |
0.029 |
88.0 |
||
150 |
116 |
61.1 |
7.0 |
68.2 |
1.4 |
91.5 |
9.92 |
70.3 |
<0.025 |
88.1 |
||
200 |
88.6 |
70.3 |
3.0 |
86.4 |
1.9 |
88.4 |
7.61 |
77.2 |
<0.025 |
78.1 |
||
气浮后过滤 |
50 |
310 |
21.9 |
90 |
53.6 |
3.3 |
89.0 |
32.4 |
33.5 |
0.057 |
77.2 |
|
100 |
163.2 |
58.9 |
15 |
92.3 |
2.0 |
93.3 |
10.6 |
78.2 |
0.016 |
93.6 |
||
150 |
88.2 |
70.4 |
1.0 |
95.5 |
|
|
8.22 |
75.4 |
<0.025 |
>88.0 |
||
200 |
40.8 |
86.3 |
2.0 |
90.9 |
|
|
7.29 |
78.2 |
<0.025 |
>88.0 |
试验结果表明,混凝气浮比混凝沉淀处理效果好,节省药剂。因此,采用混凝气浮、过滤工艺处理废水是可行的,处理后的水质基本上能够达到回用标准。
4 工艺设计
本设计为北京铁路西客站列车段洗涤工厂洗涤废水处理及回用工程,处理水量为500 m3/d,污水经处理达到排放标准后部分排放,剩余部分经进一步处理后回用,回用量约为340 m3/d。
4.2 设计原水水质
pH:8~10,COD:300~400 mg/L,油:20~40 mg/L,SS:50~100 mg/L,LAS:20~40 mg/L,总磷:<1 mg/L。
4.3 处理后水质标准
排放标准:符合北京市水污染物排入下水道的A级标准。
回用水标准:
根据国内外相关回用水水质标准,确定设计回用水水质标准如表4。
项目 |
标准 |
色度(倍) |
30 |
SS(mg/L) |
10 |
pH |
6.5~9.0 |
COD(mg/L) |
50 |
BOD5(mg/L) |
10 |
LAS(mg/L) |
2 |
4.4 工艺流程
工艺流程见图1。
主要处理构筑物设计参数见表5。
处理构筑物、设备 |
设计参数 |
调节沉淀池 |
容积200m3 |
两级气浮设备 |
共两套。每套处理能力为25m3/h,两级总停留时间为50min,溶气水回流比为50% |
中间水池 |
容积50m3 |
压力滤罩 |
直径为1.6m,过滤面积为2.0m2,滤速为8m/h |
回用水池 |
容积100m3 |
全自动给水机 |
最大供水能力为37.5m3/h |
消毒设备 |
二氧化氯消毒器,产气量为50g/h |
5 效益分析
经测算,年运营费总计为139 554.6元。
处理成本为0.76元/m3。
② 回用水经济效益分析
节约水费:340 m3/d×0.80元/m3=272元/d。
节约排污费:340×0.24=81.6元/d。
全年节约费用:(272+81.6-34.3)×365=116 544.5元/a。
③ 环境效益分析
北京西站列车段洗涤废水经处理后回用,不仅节省水资源,而且可减少向城市排水系统排放废水12.4×104m3/a。