1 废水水质、水量情况
赖氨酸生产过程中正常排放的生产废水可进行浓、稀分流,其中浓废水排放量约占总排放量的30%,经浓、稀分流后的水质水量情况见表1。
表1 赖氨酸生产废水水质水量情况
项目 |
浓废水 |
稀废水 |
合并后 |
水量(m3/d) |
300 |
700 |
1000 |
CODcr(mg/L) |
25600 |
3600 |
10200 |
BOD5(mg/L) |
16800 |
21600 |
6552 |
SS(mg/L) |
5220 |
134 |
1660 |
硫酸盐(mg/L) |
15000 |
866 |
5106 |
pH |
4 |
8.5 |
|
2 酵母菌生化试验
主要试验装置:摇瓶机,3000mL三角瓶,超净台,无菌室,恒温室,菌种操作器材等。
主要试验材料:酵母菌种,浓废水,盐酸。
化验器材:CODCr测定装置,酸度计,离心沉降机,分析天平,化学药品等。
2.2 试验方法
在16个三角瓶中分别加入1000mL浓废水,按试验要求调节pH值,然后按要求比例加入预先制备好的酵母种子液,置于摇瓶机上进行恒温摇瓶,发酵一定时间后取出化验。
控制参数为温度、pH值、接种量和发酵时间。
2.3 试验结果讨论
2.3.1 pH值的影响
pH值对CODCr去除率的影响见表2。
pH |
3.5 |
4.0 |
4.5 |
5.0 |
5.5 |
进水CODcr(mg/L) |
26800 |
26800 |
26800 |
26800 |
26800 |
出水CODcr(mg/L) |
9582 |
8102 |
8683 |
10876 |
15430 |
去除率(%) |
64.2 |
69.8 |
6704 |
59.4 |
43.4 |
注 温度32℃,时间20h;接种量10%。 |
表2的数据表明:pH对处理效果的影响非常明显,最佳发酵的pH值为4.0左右。当pH值>5.0时,处理效果明显下降。
2.3.2 温度的影响
温度对CODCr去除率的影响见表3。
表3 温度对处理效果的影响
温度(℃) |
28 |
30 |
32 |
34 |
进水CODcr(mg/L) |
25680 |
27560 |
26800 |
26342 |
出水CODcr(mg/L) |
13650 |
10845 |
8102 |
9254 |
去除率 |
47.8 |
60.6 |
69.8 |
64.9 |
注 pH4.0L;时间20h;接种量10% |
表3的数据表明:温度对处理效果的影响较为明显,最佳发酵温度为32℃左右。当温度<30℃时,处理效果明显下降。
2.3.3 发酵时间的影响
发酵时间对CODCr去除率的影响见表4。
表4 发酵时间对处理效果的影响
发酵时间(h) |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
进水CODcr(mg/L) |
26800 |
26800 |
26800 |
26800 |
26800 |
出水CODcr(mg/L) |
14256 |
11340 |
8102 |
8064 |
7988 |
去除率(%) |
46.2 |
57.7 |
69.8 |
70.0 |
70.2 |
注 温度32℃;pH4.0;接种量10%。 |
表4的数据表明:发酵时间越长,处理效果越好,20h时已达到较好的处理效果,20h后去除率增加不明显。
2.3.4 接种量的影响
接种量对CODCr去除率的影响见表5。
接种量(%) |
5 |
10 |
15 |
进水CODcr(mg/L) |
25680 |
25680 |
25680 |
出水COD(mg/L) |
15827 |
8032 |
7805 |
去除率(%) |
39.4 |
68.7 |
70.6 |
注 pH值4.0;温度32℃;时间20h。 |
表5的数据表明:接种量越大,处理效果越好,接种量为10%时已达到较好的处理效果,>10%后去除率增加不明显。
2.4 试验结论
①最佳工艺控制参数为:pH值4.0;发酵温度32℃;发酵时间20h;接种量10%。
②研究结果表明,在最佳工艺条件下,酵母菌处理工艺对CODCr的去除率可达到70%,同时还具有很强的耐硫酸盐抑制作用性能。
3 工程应用情况
将该技术应用于300m3/d规模的赖氨酸生产废水处理工程,其流程如图1。
根据试验研究的筛选结果,各工艺参数确定为:发酵温度32℃;发酵时间20h;pH值4.0;接种量10%;接种周期7d。
3.3 运行结果分析
工程调试正常后,前10d的运行结果见表6。
表6数据表明,CODCr的去除率在62.8%~68.8%,基本达到试验研究的水平,为后续进一步处理达标排放提供了基础,同时还可回收酵母蛋白约950kg/d,其市场售价为3000元/t,即酵母蛋白的回收价值约为2850元/d。
表6 工程运行结果
序号 |
水量(m3/d) |
进水CODcr(mg/L) |
出水CODcr(mg/L) |
去除率(%) |
酵母产生量(kg/d) |
1 |
321 |
27383 |
9032 |
67.0 |
1100 |
2 |
295 |
26540 |
8521 |
67.9 |
960 |
3 |
313 |
24326 |
8673 |
64.4 |
930 |
4 |
274 |
25679 |
8023 |
68.8 |
970 |
5 |
282 |
25730 |
8417 |
67.3 |
940 |
6 |
326 |
26542 |
8568 |
67.7 |
1020 |
7 |
275 |
24986 |
8542 |
65.8 |
980 |
8 |
288 |
27732 |
10316 |
62.8 |
980 |
9 |
330 |
23642 |
8649 |
63.4 |
880 |
10 |
323 |
25630 |
9329 |
63.6 |
930 |
注 酵母产生量数据为折干量。 |
3.4 经验体会
①pH值对处理效果的影响很大,在调试过程中曾因生产车间浓、稀废水没有分流清楚,导致pH值较高的稀废水混入,使酵母菌生化池的pH值达到6.0,结果该天的处理效果明显下降,因此对生产管理的要求应十分严格。
②温度的控制对运行效果明显,温度过低酵母菌生产缓慢,影响处理效果;温度过 高则菌体生长迅速,菌种容易老化,必须频繁换种。
③由于酵母菌生长的最佳pH值为4.0,在此pH值下其他细菌难以生存,因此无须对废水进行消毒杀菌,大大降低了运行成本。
④该工艺具有较好的经济效益,回收的酵母蛋白的价值扣除运行成本后,还有约850元/d 的经济效益,可达到以废养废的目的。
⑤本技术需与好氧处理工艺结合,才能使赖氨酸生产废水处理至达标排放。单一的酵母菌处理不能直接使处理出水达标排放,因此本技术适用于高浓度有机废水的前处理,以降低整个废水处理过程的运行成本。